1、所有軸頸尺寸波動很大
根據(jù)對Q - DAS 50件工藝能力數(shù)據(jù)的分析,高速軸承磨床的A5 / A4直徑顯示正弦波動(約14um ),與其他軸承磨床相比,發(fā)現(xiàn)了兩個變化點:兩臺機床的芯片液體溫度波動比其他兩臺機床大4倍. 5℃;尺寸中存在正弦波動,根據(jù)經(jīng)驗分析,該波動很大程度上受主軸箱抖動的影響,并且通過千分尺測量發(fā)現(xiàn),該波動與主軸箱產(chǎn)生的周期性正弦波動一致。
根本原因:頭架主軸滾珠軸承內(nèi)軸表面磨損嚴重,研磨液的水溫波動很大,根據(jù)溫度補償公式,這將導致大約2um的波動。
解決方案:更換軸承磨床頂部滾珠軸承,改進設備冷卻系統(tǒng),減少研磨液的溫度波動。
2、中心軸跳動超出范圍
通過對Q - DAS 50件工藝能力數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)主軸跳動偏差是四個軸承磨床之一。通過用master測量機床的主夾緊機構,發(fā)現(xiàn)主軸端跳動很大,無法多次調(diào)整。進一步分析主軸端的夾爪是否有任何問題,與其他軸承磨床相比,發(fā)現(xiàn)主軸夾緊端的一個爪磨損過大。確定問題的原因,芯軸末端鉗口過度磨損導致加工過程中徑向跳動。
改進措施:測量磨損區(qū)域的輪廓并模擬該區(qū)域的圓弧半徑,爪半徑差大于5 mm,導致定位不準確。為了解決這個問題,建立了PM更換周期,并計劃進行2年的更換。
3、 軸頸的圓度超出公差范圍
軸頸的大圓度是生產(chǎn)中常見的問題. 通常,在檢查機床中心支架的提升程度后(見下圖),在確認主夾緊部件沒有問題后,進行圓度補償。這個問題有許多原因,q - DAS可用于跟蹤每個軸頸的圓度,并及時進行干預和手動調(diào)整。改進措施:分別補償圓度和編寫三坐標圓度測量程序可以節(jié)省2 / 3 (約10分鐘)的測量時間。